遷鋼公司把降低煉鐵系統(tǒng)耐火材料成本當(dāng)作一項重點工作,結(jié)合生產(chǎn)實際情況逐項分解系統(tǒng)攻關(guān),取得了明顯效果。
革新技術(shù)支撐渣鐵溝降成本。煉鐵作業(yè)部將1號、2號高爐通鐵量指標(biāo)從2012年的16.5萬噸提高至17萬噸進行核算;3號高爐將技術(shù)壽命通鐵量要求從2012年的18萬噸提高至2013年初的20萬噸,下半年又提高到21萬噸。這些數(shù)字的變化不是輕而易舉就能實現(xiàn)的,為了消化數(shù)字變化帶來的安全隱患,該公司煉鐵作業(yè)部開展了大量技術(shù)攻關(guān)工作。他們加寬主溝,增加兩側(cè)料壁厚度,提高主溝工作襯的耐用性;增加渣鐵溝的鋼板厚度,在主溝、渣鐵溝所有的接口處外側(cè)都用鋼板打好卡子,接口里面用鋼板焊接防止受熱開裂,提高其結(jié)構(gòu)強度;主溝結(jié)構(gòu)外側(cè)粘貼玻纖金屬復(fù)合反射絕熱板保護主溝預(yù)置槽不受高溫破壞;在主溝兩側(cè)各安裝10只熱電偶用來監(jiān)測主溝溫度變化,提高監(jiān)測技術(shù)水平。與此同時,他們通過完善溝料綜合使用性能,加強日常檢查和有效修補等措施,提高了鋼結(jié)構(gòu)的使用壽命,目前渣鐵溝鋼結(jié)構(gòu)的通鐵量已由起初的不到180萬噸轉(zhuǎn)變?yōu)槠毡槌^300萬噸。
創(chuàng)新思維保障魚雷罐降成本。一直以來,遷鋼公司魚雷罐借鑒原北京主流程煉鐵廠的思路,采用低檔次和低壽命的技術(shù)路線,魚雷罐的使用壽命和噸鐵成本雙低。如今煉鐵作業(yè)部在魚雷罐修復(fù)和延長壽命上做起了文章。過去,魚雷罐局部被沖刷損壞后,通常采用澆注修補方法解決。技術(shù)人員細心觀察后發(fā)現(xiàn),沖刷區(qū)澆注后再次受沖刷時極易損壞,由此可見澆注技術(shù)并不理想。技術(shù)人員走訪國內(nèi)一些鋼鐵企業(yè),都沒找到理想的措施。9月份,技術(shù)人員創(chuàng)造性地提出挖補的想法,挖掉沖刷區(qū)受損的耐火磚,砌上新磚,效果明顯優(yōu)于澆注模式。
優(yōu)化管理助力炮泥降成本。高爐炮泥屬于煉鐵系統(tǒng)的功能性材料,在堵塞和維護鐵口以及延長出鐵時間方面,都發(fā)揮著不可替代的作用。為了提高炮泥質(zhì)量,煉鐵作業(yè)部在來料結(jié)算方面對供應(yīng)商提出了出鐵時間要求。在此基礎(chǔ)上,他們又將稱重結(jié)算模式改為噸鐵結(jié)算,進一步調(diào)動了供應(yīng)商穩(wěn)定和提高炮泥質(zhì)量的積極性。與此同時,煉鐵作業(yè)部對爐前崗位加強管理,在嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程的基礎(chǔ)上,制定爐前崗位標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)書,結(jié)合鐵水溫度、出鐵時間、環(huán)境溫度、烘烤時間、打泥壓力、爐門清理、出鐵操作等具體因素,分別制定不同的操作方案。通過內(nèi)外一體化的管理改進,煉鐵炮泥降成本工作達到了預(yù)期效果,鐵水質(zhì)量也得到了穩(wěn)定提高。
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