日前,寶鋼集團韶鋼煉鐵廠完成了燒結(jié)混合機進料端積料噴掃裝置的技術(shù)改造工作,取得了明顯效果。截至目前,改造后的裝置運行良好,燒結(jié)混合機積料結(jié)圈問題得到解決,提高了燒結(jié)產(chǎn)量質(zhì)量。
韶鋼煉鐵廠燒結(jié)分廠的生產(chǎn)工藝是將礦粉、固體燃料和熔劑礦等由皮帶機輸送到混合機進料端,由混合機把各種物料混合均勻、加水后,送入燒結(jié)機進行燒結(jié)。由于熔劑礦(生石灰)遇水后發(fā)生化學(xué)反應(yīng),容易與粉狀物料在混合機筒體內(nèi)粘連起來,經(jīng)長時間的擠壓后,最后在進料端內(nèi)壁板結(jié)成一個大大的“甜麥圈”。嚴(yán)重時,積料結(jié)圈厚度可達400mm-500mm,嚴(yán)重阻礙混合機內(nèi)物料的正常混合運行。
如果物料混合不均勻、制粒效果不好,將影響燒結(jié)過程的透氣性,也影響燒結(jié)礦堿度的穩(wěn)定。同時,積料結(jié)圈嚴(yán)重時,混合料易從進料端灑漏出來,有時一天就灑漏出幾噸甚至十幾噸物料,嚴(yán)重污染環(huán)境,增加了員工清料的工作量。每次檢修時,需要安排大量的人力物力進行清料作業(yè),作業(yè)人員在直徑3.8m的混合機筒體內(nèi)用風(fēng)鎬將厚厚的“甜麥圈”逐塊鑿除,這也增加了作業(yè)的危險性。因“甜麥圈”太厚,清料過程易發(fā)生坍塌事故,曾有鋼廠在清料過程中發(fā)生過工亡事故。
目前,國內(nèi)同類燒結(jié)機尚未有較好的辦法來杜絕積料結(jié)圈現(xiàn)象。為此,韶鋼煉鐵廠張鐵梁、王勤福等工程技術(shù)人員勇于創(chuàng)新,刻苦攻關(guān),經(jīng)多次現(xiàn)場研究、試驗,于去年10月制訂改造方案,終于在今年2月完成了混合機進料端積料噴掃裝置的技術(shù)改造工作。
該項改造是在混合機進料端設(shè)置一個霧化蓄水罐,罐內(nèi)接入壓縮空氣,通過壓縮空氣加壓過的水在蓄水罐出口處再與壓縮空氣結(jié)合,形成霧化水汽。霧化水汽被傳導(dǎo)到混合機易積料結(jié)圈部位,不斷進行噴掃,及時消除積料結(jié)圈產(chǎn)生,通過這種類似高壓水槍設(shè)備的沖壓作用,不斷噴洗混合機筒體內(nèi)壁,防止結(jié)垢。
使用該裝置時,操作人員只需定期觀察壓力表及噴霧清掃效果,及時調(diào)整水、氣的流量和壓力即可,操作簡便,勞動強度小,生產(chǎn)效率高。
該裝置投入使用后,取得明顯效果。混合機再無積料結(jié)圈現(xiàn)象,保證了整個筒體內(nèi)圈的平整性;混合料均勻,確保了燒結(jié)礦的產(chǎn)量、質(zhì)量。現(xiàn)場很少出現(xiàn)混合料灑漏,大大減少了崗位員工的清料工作量,改善了工作現(xiàn)場的環(huán)境。
混合機進料端積料結(jié)圈噴掃裝置在6號燒結(jié)機試驗成功后,韶鋼煉鐵廠工程技術(shù)人員又將此成果推廣運用到5號燒結(jié)機。目前,韶鋼工程技術(shù)人員正在做進一步改進,將原手工操作改造為自動、遠(yuǎn)程(中控室)操作。據(jù)悉,此項技術(shù)正在申報國家實用新型專利。
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