為深入開展“降本節(jié)支,創(chuàng)新挖潛增效”活動,降低鐵水成本,淮鋼煉鐵廠決定對4#、6#高爐封爐料進行“瘦身”,去除“奢華”部分,通過經(jīng)驗總結(jié)、精準操作,既確保開爐后迅速恢復(fù)正常狀態(tài),又節(jié)約燃料消耗。
此前,為了保證封爐前最后一爐爐溫充足,開爐后防止爐前出鐵影響爐內(nèi)操作,煉鐵廠會提前一天采用全焦冶煉,并將Si含量逐漸提高至0.8-1.0%,在空焦與正常料之間加3-5批過渡料,正常料維持較高焦比?,F(xiàn)經(jīng)過認真分析、論證,該廠決定此次4#、6#高爐封、開爐,通過對爐溫的精細把控以及爐前工作的細化、設(shè)備可靠性的提高,將全焦冶煉時間縮短至一個班次,并取消過渡料,將正常料焦比從650kg/t降至550kg/t。在高爐復(fù)風(fēng)6小時后直接將負荷加至正常水平,為高爐快速降[Si],盡早噴煤創(chuàng)造條件。據(jù)此方案,此次4#高爐開爐首日產(chǎn)鐵1308.26t,[Si]降至0.3~0.5%,復(fù)風(fēng)后10小時開始噴煤,次日產(chǎn)鐵1888.41t,達正常生產(chǎn)狀態(tài)。
元月份,在4#高爐封、開爐及6#高爐封爐的情況下,與2015年6月份同為兩座高爐封爐相比,綜合焦比由507.85kg/t下降至490.47kg/t。此次4#高爐封、開爐節(jié)約焦炭1000噸,折算鐵水降本75.5萬元,同時也降低了封開爐爐溫偏高對煉鋼的影響,降本效果十分顯著。2月初,6#高爐同樣通過對封爐料的“瘦身”優(yōu)化取得良好的效果。截至2月25日,煉鐵廠綜合焦比僅為486.59kg/t,較去年同期497.45kg/t降低10.86kg/t。
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