京唐公司煉鋼部鋼渣間職工積極開動腦筋挖潛增效,通過改進設備維修方式,每年硬從燜渣坑里摳出效益86萬元。
鋼渣間是處理煉鋼爐渣唯一場地。在長308米、寬108米的廠房里,建有5條生產線。目前,每月要處理煉鋼、連鑄、脫硫產生的爐渣15萬多噸。從中提煉渣鋼2萬多噸、渣鐵0.40萬噸,降本增效近3000萬元。京唐公司采用先進的“燜渣”處理工藝,與傳統(tǒng)的“潑渣”工藝相比,具有鋼渣回收率高、渣罐周轉速度快、占地少、節(jié)水環(huán)保等諸多優(yōu)勢。然而,優(yōu)勢有時也是“劣勢”。這種大批量、快節(jié)奏、小場地的工藝條件,要求鋼渣間的設備、設施必須穩(wěn)定可靠,如果故障率升高,就會出現“腸梗阻”,制約前道的正常生產。
燜渣坑是處理爐渣的主要設施,爐渣通過渣罐運送到鋼渣間以后,要先傾倒到燜渣坑里,然后打水降溫、冷卻到一定的溫度后,用“鉤機”將大渣塊搗碎,此后通過皮帶機運送到破碎機、磁選機、棒磨機進行加工,最后將含有鐵元素的渣鋼提煉、篩選出來。鋼渣間內有19個燜渣坑,由磚石、水泥砌筑而成。每個坑長約8.4米、寬6.5米、深5.5米,有效容積110立方米。由于剛出爐的爐渣溫度高達1300多度,同時在破碎爐渣大塊時,會產生巨大的震動,因此需要對燜渣坑進行隔熱和搞震保護。燜渣坑的坑底和四壁,都用一層鋼坯板鋪墊或者隔擋,并且在混凝土和鋼坯之間設有20毫米厚的隔熱澆注層。即便如此,鋼坯在使用一段時間以后,就會出現彎曲、傾斜、銷子脫落等現象,需要清坑,重新更換鋼坯。
按原來的設計,渣坑襯板鋼坯不僅規(guī)格特殊,而且加工方式特殊,每一塊鋼坯,需要挖出6個孔洞,通過特制的螺母與坑壁上的絲枉連接固定。一直以來,鋼坯的加工都是委托遷安一家工廠進行,不僅加工費用較高,而且加工周期長,運輸比較困難。于是,煉鋼部掀起了挖潛增效的新高潮。鋼渣區(qū)主任張慶國,設備專業(yè)員陳先才,打起了渣坑襯板的主意。他倆盯在現場,琢磨改造方案。為測算出襯板受熱受力的數據,他們多次到5米多深的渣坑里,測量襯板變形的程度,觀察襯板侵蝕的情況。他們與設備工程室人員一起,進行反復測算,并查閱了一些鋼廠的相關資料。經過醞釀,一個構思大膽新穎的方案很快出臺了。其具有三大特點:一是將襯板鋼坯由垂直型改為斜坡型,減少了爐渣在凝結、破碎、挖運過程中,與襯板的粘結強度,從而減少了襯板變形的幾率;減少了襯板數量,每個渣坑的襯板由20塊減少為18塊,通過減少接縫數量,降低了因為接縫鉆渣、透水造成的襯板鼓肚、脫落;改進襯板與坑壁的連接方式,襯板之間開出公母槽互相咬合,把角處的8塊襯板安裝4根鋼坯條進行固定,取消了原來的孔洞,一方面便于加工,另一方面更換更加省時省力。
為保險起見,張慶國、陳先才決定先在18號渣坑進行試驗。經觀察完善以后,再逐步推廣。為保證改造效果,降低施工成本,他們決定加工、安裝襯板等工作,都組織維檢單位在現場進行。改造渣坑,需要清理現場,提報材料,加工鋼坯等許多具體繁瑣的工作。鋼渣區(qū)職工在張慶國的帶領下,日夜奮戰(zhàn),經過一個多月的緊張施工,順利完成了18號渣坑的全部改造。經測算,每年節(jié)約加工費86.4萬元。
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