2024-12
耐材之窗耐火原料指數(shù)
綜合指數(shù)
  • 綜合指數(shù):203.62
  • 上月:202.42
  • 環(huán)比: +0.59%
  • 去年同期:190.94
  • 同比: +6.64%
產(chǎn)品指數(shù)
  • 鋁礬土:175.00 上月:175.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:159.00 同比: +12.00%
  • 碳化硅:98.00 上月:98.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:107.00 同比: -35.00%
  • 鱗片石墨:103.00 上月:103.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:123.00 同比: -43.00%
  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:204.00 同比: -9.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:129.00 同比: 0.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +5.00%
  • 白剛玉:145.00 上月:145.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:95.00 同比: +53.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +5.00%
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京唐公司煉鐵部多措并舉降成本

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發(fā)布時(shí)間:2016-07-20

面對嚴(yán)峻的鋼鐵市場“寒冬”,京唐公司煉鐵部干部職工從開展技術(shù)創(chuàng)新、強(qiáng)化管理、設(shè)備改造等方面著手,制定措施,逐項(xiàng)落實(shí)。1至6月份,鐵水成本比去年降低194.6元/噸,降本增效工作取得新成效。
??? 高爐生產(chǎn)的長期穩(wěn)定順行是全系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定的基石,也是煉鐵生產(chǎn)降成本的關(guān)鍵。一直以來,京唐公司煉鐵生產(chǎn)技術(shù)人員都牢牢牽住“保高爐順穩(wěn)”這個(gè)牛鼻子,積極優(yōu)化高爐上料制度與送風(fēng)制度,確保高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行。面對外界原燃料質(zhì)量變化,煉鐵技術(shù)人員以變應(yīng)變,嚴(yán)格遵守攻守退措施,及時(shí)做出科學(xué)調(diào)整。針對制氧機(jī)檢修,氧氣供應(yīng)不足的不利因素,煉鐵技術(shù)人員精心研究,及時(shí)調(diào)整,力爭將對高爐的影響降到最小。燒結(jié)、球團(tuán)、礦選技術(shù)人員系統(tǒng)攻關(guān),不斷優(yōu)化工藝參數(shù),加大技術(shù)攻關(guān)力度,提升燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、精礦粉的質(zhì)量,為高爐穩(wěn)定順行提供保障。在設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,京唐公司煉鐵部積極摸索設(shè)備管理新模式,推進(jìn)“一票三確認(rèn)”設(shè)備管理,推進(jìn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化檢修體系,通過分區(qū)域推廣設(shè)備周預(yù)修、定修制度,強(qiáng)化設(shè)備隱患項(xiàng)目治理,加強(qiáng)維檢隊(duì)伍管理,引進(jìn)新技術(shù)等措施降低煉鐵設(shè)備故障率,為高爐穩(wěn)定順行提供保障。針對兩座高爐熱風(fēng)區(qū)域高溫點(diǎn)增多的不利因素,加大了熱風(fēng)區(qū)域的巡檢力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理隱患。
??? 煉鐵作為生產(chǎn)工序的“龍頭”,在保證高爐高效運(yùn)行的同時(shí),如何完成降本任務(wù)成為壓在煉鐵人肩上的重?fù)?dān)。為此,煉鐵部組織干部職工進(jìn)行深入研討和思考,形成“降低生產(chǎn)成本必須大力開展技術(shù)創(chuàng)新”的共識。煉鐵技術(shù)人員深入探索大高爐冶煉規(guī)律,突破傳統(tǒng)思維限制,大膽調(diào)整各項(xiàng)操作制度,在保證高爐順穩(wěn)運(yùn)行的情況下,逐步提升高爐負(fù)荷,最高焦炭負(fù)荷達(dá)到了5.86。1—6月份,比去年同期減少焦炭消耗14.1萬噸,大幅降低了煉鐵生產(chǎn)成本。針對燒結(jié)檢修期間,高爐不得不配加落地礦的情況,煉鐵部大力開展技術(shù)創(chuàng)新,通過提高球團(tuán)礦比例,保證在燒結(jié)機(jī)檢修期間,高爐穩(wěn)定高效運(yùn)行,有效降低了生產(chǎn)成本。同時(shí),通過技術(shù)創(chuàng)新不斷開發(fā)新產(chǎn)品。承德高鈦球價(jià)位一直居高不下,大幅增加了煉鐵生產(chǎn)成本。面對這種情況,煉鐵作業(yè)部深入研究,綜合分析,礦選作業(yè)區(qū)、球團(tuán)作業(yè)區(qū)協(xié)同配合,從工業(yè)性試驗(yàn)入手,逐個(gè)解決遇到的困難,經(jīng)過反復(fù)努力,高鈦球團(tuán)礦批量生產(chǎn)獲得成功,一舉打破了高鈦承德球的壟斷地位,年可降低成本近1300萬元。燒結(jié)作業(yè)區(qū)深入研究羅伊山粉的冶金性能,持續(xù)調(diào)整配料比例,優(yōu)化工藝參數(shù),替代澳粉獲得成功,在礦粉品種添“新軍”的同時(shí),有效降低了生產(chǎn)成本。
??? 發(fā)動全員,深入挖掘降本潛力。煉鐵作業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,把降本任務(wù)進(jìn)行層層分解,具體到處室、作業(yè)區(qū)、班組、崗位,形成煉鐵部降本任務(wù)的“計(jì)劃書”?!坝?jì)劃書”成為壓力傳導(dǎo)的良好介質(zhì),成為衡量職工工作業(yè)績的“剛性標(biāo)尺”,推動每名職工都為降成本出主意、想辦法。煉鐵作業(yè)區(qū)技術(shù)人員通過調(diào)整噴煤工藝參數(shù),合理調(diào)節(jié)噴吹壓力和氮?dú)庋a(bǔ)償量,有效降低噴煤氮?dú)庀模昕山档统杀?4萬余元。燒結(jié)作業(yè)區(qū)技術(shù)人員結(jié)合燃料實(shí)際消耗情況,深入研究燃料性能,綜合分析生產(chǎn)效益,成功實(shí)現(xiàn)京西煤替代部分焦粉,每月可降低生產(chǎn)成本200余萬元。球團(tuán)作業(yè)區(qū)著眼全局,精細(xì)計(jì)算協(xié)同推進(jìn),通過停用空壓機(jī),引入管網(wǎng)壓縮風(fēng)的方式,減少了設(shè)備維護(hù)費(fèi)電耗、風(fēng)耗,年可降低生產(chǎn)成本147萬元。礦選作業(yè)區(qū)經(jīng)過詳細(xì)論證、反復(fù)試驗(yàn),將原料分為兩部分,一部分作為粉料,一部分作為塊礦分開進(jìn)入生產(chǎn)流程,減少破碎環(huán)節(jié)的消耗,年可節(jié)約電費(fèi)16萬元。

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