電耗占硅鐵生產(chǎn)成本的70%,由于工藝技術(shù)的定式,要想降低這一塊成本除了要求降低電費(fèi)外,再無(wú)其它有效辦法。今年以來(lái),酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金公司從生產(chǎn)工藝流程上尋找突破口,倒逼硅鐵成本較2015年降低208.20元/噸。
蘭炭是冶煉過(guò)程中的添加料,一方面可以增加爐內(nèi)溫度,另一方面還可作為還原劑,把原料中的硅和鐵還原出來(lái)。在以往的生產(chǎn)過(guò)程中,技術(shù)人員只知道蘭炭有這方面的作用,但究竟釋放了多少,誰(shuí)都不知道。
今年以來(lái),該公司技術(shù)人員在“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”“走出去”的過(guò)程中,第一次了解到激發(fā)蘭炭的活性可以“捕捉”到更多的硅和鐵元素,隨后一場(chǎng)“激活”大戰(zhàn)由此展開(kāi)。升溫提升活力,加入高爐用不了的小粒級(jí)焦炭增加反應(yīng)強(qiáng)度……通過(guò)一系列的技術(shù)手段,最終硅和鐵的回收率由以前的84%提高到目前的90%。
在技術(shù)攻關(guān)的過(guò)程中,細(xì)心的技術(shù)人員還發(fā)現(xiàn),冶煉爐內(nèi)產(chǎn)生的一氧化硅氣體中的硅元素隨著煙塵外排,造成這一小部分的資源浪費(fèi)。于是,他們又改變了爐料的上層布局,將小粒級(jí)的料鋪到最上層,相當(dāng)于給爐子蓋了一層“棉被”,將一氧化硅氣體中的硅元素“悶”在爐內(nèi)。此外,該公司技術(shù)人員還通過(guò)爐內(nèi)低壓補(bǔ)償?shù)姆绞剑瑢⒁郧啊安桓苫睢钡碾娏恐匦聟⑴c到生產(chǎn)中來(lái)“干活”,提高了電力效率。
現(xiàn)在,宏電鐵合金公司在生產(chǎn)硅鐵的過(guò)程中每爐消耗和以前同樣多的電,卻能多生產(chǎn)2.5噸硅鐵,僅此一項(xiàng)每年就可創(chuàng)效200萬(wàn)元以上。
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