山鋼股份濟(jì)南分公司煉鋼廠采取生白云石(石子)替代、留渣操作、爐底渣回收、少渣煉鋼等多種措施降低熔劑成本。2016年1月~11月份,該廠煉鋼熔劑成本累計(jì)節(jié)約500萬元。
自2016年年初以來,為降低造渣料成本,該廠成立了攻關(guān)團(tuán)隊(duì)。在保障安全、質(zhì)量、生產(chǎn)的前提下,該廠大力開展生白云石替代價(jià)格較高的白石灰或輕燒白云石的工藝研究,采取分批次加料方式,促進(jìn)生白云石的分解和熔化,確?;Ч己茫瑥亩U蠣t況穩(wěn)定。在留渣操作方面,該廠攻關(guān)團(tuán)隊(duì)提出濺渣后倒?fàn)t角度不大于160度的操作要求,每爐留渣量均在40%以上,節(jié)約石灰消耗600~800千克。
另外,為較大限度地發(fā)揮石灰的冶金效果,該廠進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)操作,避免吹煉后期使用石灰和輕燒白云石壓渣,提高石灰利用率。在鐵塊濺渣方面,該廠實(shí)行轉(zhuǎn)爐出完鋼后暫不進(jìn)行濺渣護(hù)爐的方式,將提前準(zhǔn)備好的2~3噸鐵塊均勻地倒在倒渣面上,利用鐵塊中的碳進(jìn)行爐渣脫氧,減輕兌鐵、裝廢鋼過程對(duì)倒渣面的侵蝕,每班次可縮短補(bǔ)爐時(shí)間約40分鐘,提高了轉(zhuǎn)爐運(yùn)行效率。該廠還對(duì)產(chǎn)生的爐底渣、脫磷渣、鐵水渣等含鐵雜料全部進(jìn)行回收利用,減少了金屬損失,也降低了造渣料成本。
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