3月9日,煉鋼一廠2#轉(zhuǎn)爐煉完一個爐役期,開始停爐檢修,爐齡定格為17068爐次,這是公司建廠以來的最高轉(zhuǎn)爐爐齡。
轉(zhuǎn)爐爐齡是反映煉鋼生產(chǎn)水平的一個重要指標,對提高生產(chǎn)效率,降低耐材消耗和生產(chǎn)成本,有著重要影響。為了提高爐齡、降低成本,煉鋼一廠按照集團副總兼總調(diào)度中心主任林成用的要求,對標挖潛,大力開展了提高轉(zhuǎn)爐爐齡的攻關(guān)工作。
一、改進砌爐工藝。攻關(guān)人員通過對轉(zhuǎn)爐冶煉過程的全面細致跟蹤分析,找出轉(zhuǎn)爐爐底及爐襯耐材侵蝕的影響因素,將原先的活爐底砌筑工藝改為從下至上的整體砌筑工藝,避免了爐底與熔池接縫漏鋼的可能性,并和廠家技術(shù)人員探討研究,改進爐底的砌筑方法,確保轉(zhuǎn)爐爐底熔池部位不存在隱患,為提高轉(zhuǎn)爐爐齡打下了堅實的基礎(chǔ)。
二、加強精細操作。轉(zhuǎn)爐車間通過不斷摸索和實踐,總結(jié)出一套相對完善的操作規(guī)程,并在生產(chǎn)過程中積極學(xué)習(xí)和實踐新工藝、新技術(shù);同時組織爐長、搖爐工定期開展理論學(xué)習(xí)和實踐培訓(xùn),不定期開展技術(shù)比武,提高精細化操作水平,做到前期早化渣、中期化透渣及終渣作粘,且保證合格的堿度和氧化性。
三、提高濺渣護爐效果。各班爐長親自觀察每爐爐況,并且每班必須保證兩次測量爐體溫度;加大對轉(zhuǎn)爐渣樣的監(jiān)控力度,發(fā)現(xiàn)異常及時糾偏,控制好渣態(tài)及濺渣參數(shù),改善濺渣護爐效果;堅持薄補、快補和手投料相結(jié)合的補爐方式,提高濺渣層抗沖刷能力。
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