今年以來,鞍鋼股份鲅魚圈分公司煉鐵部高爐一室以“求穩(wěn)定、保規(guī)模、提效率”為主導思想,認真落實“安全長壽、穩(wěn)定順行、指標優(yōu)化”12字方針,打出提質(zhì)增效“組合拳”,前7個月高爐平均利用系數(shù)達到2.29t/m3·d,位居國內(nèi)4000立方米級大型高爐前列。其中,7月份高爐利用系數(shù)2.37t/m3·d,繼4月、5月連續(xù)創(chuàng)造高爐利用系數(shù)歷史紀錄后,再創(chuàng)高爐單月利用系數(shù)新紀錄。
該高爐一室堅持精細化管理、精心化操作,不斷強化爐內(nèi)、爐前兩個操作。爐內(nèi)操作貫徹“以風為綱”操作思路,認真研究符合生產(chǎn)實際的裝料制度,大膽創(chuàng)新裝料框架,適時調(diào)整“兩股”氣流,精準調(diào)整各項操作運行參數(shù)。爐前系統(tǒng)針對高爐高強度運行狀態(tài),創(chuàng)新“三鐵口負間隔出鐵模型”,使得爐前出鐵模式靈活多變,保證及時出凈渣鐵的同時,通過出鐵口順序的變化達到活躍爐缸,調(diào)整氣流的目的。此外,工作人員加強交接班管理,做到交清說明,有力保證了四班操作統(tǒng)一性,確保高爐操作方針的落實。
為應對不同物料結(jié)構(gòu)對高爐狀態(tài)的影響,該高爐一室將工作前移,關注原燃料指標與配礦結(jié)構(gòu)變化,預判不同物料結(jié)構(gòu)給高爐操作帶來的影響,利用高爐專家系統(tǒng),從操作模型、控制參數(shù)、出鐵組織等多個方面入手,提前調(diào)整、提前應對,多措并舉提升高爐效率。
高爐長期的穩(wěn)定運行離不開各系統(tǒng)的配合與支撐,該高爐一室從內(nèi)部抓起,強化對爐前設備管理,堅持鐵前、鐵中、鐵后對泥跑、開口機等設備檢查,配合點檢系統(tǒng)及時處置各類隱患,確保關鍵設備狀態(tài)良好。加強與煤粉、沖渣、上料等工序的溝通協(xié)調(diào),實現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)動,為高爐穩(wěn)定運行提供保障。同時,常態(tài)化開展技能培訓與預案演練工作,極大地提升了崗位人員操作技能與應急處置能力。
該高爐一室圍繞難點焦點問題大力開展攻關活動,“快速換炮頭裝置”“泥炮二節(jié)連接楔板改型”等項目極大地降低了現(xiàn)場作業(yè)強度、提升了作業(yè)效率,得到爐前職工的一致認可,并迅速推廣應用。
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