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鞍鋼轉(zhuǎn)爐少渣煉鋼工藝簡析

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發(fā)布時(shí)間:2016-03-04

少渣煉鋼是指轉(zhuǎn)爐冶煉總渣量極少化的一種煉鋼工藝。少渣煉鋼加入渣料的主要目的是保護(hù)爐襯、覆蓋鋼液、減少金屬噴濺,而不再是為了脫磷、脫硫,因此,少渣煉鋼的前提條件是鐵水必須經(jīng)過預(yù)處理。目前,常用的少渣煉鋼工藝有兩種:一種是鐵水預(yù)處理脫硅、脫磷、脫硫的“三脫”處理,然后轉(zhuǎn)爐冶煉;另一種是轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉。這兩種少渣煉鋼工藝均需對(duì)鐵水預(yù)處理或轉(zhuǎn)爐進(jìn)行較大的設(shè)備改造才能夠?qū)崿F(xiàn),因此,在推廣上受到一定限制。


2001年,新日鐵開發(fā)的MURC轉(zhuǎn)爐雙渣工藝工業(yè)實(shí)驗(yàn)取得成功,陸續(xù)在新日鐵的各煉鋼廠推廣。2012年,首鋼開發(fā)成功SGRS轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝,在首鋼遷鋼公司和首秦公司推廣,相關(guān)報(bào)道稱取得了較好的效果。鞍鋼借鑒新日鐵、首鋼的經(jīng)驗(yàn),開發(fā)適合鞍鋼鐵水條件的轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝,不僅降低了轉(zhuǎn)爐冶煉渣量和鋼鐵料的消耗,降低了生產(chǎn)成本,而且不需要進(jìn)行設(shè)備改造就能實(shí)現(xiàn);同時(shí),為冶煉低磷鋼提供保障,從而擴(kuò)大低磷鋼品種范圍,提高鞍鋼鋼材的市場(chǎng)競爭力。


鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝的關(guān)鍵技術(shù),包括留渣及爐渣固化技術(shù)、爐渣流動(dòng)性控制及高效脫磷技術(shù)、快速足量放渣及渣鐵分離技術(shù)、爐渣返干控制及終渣FeO控制技術(shù)以及“留渣+雙渣”快速生產(chǎn)技術(shù),采用這些技術(shù)后,噸鋼成本降低12.19元。


轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝實(shí)踐


2013年,鞍鋼開始開發(fā)轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝,通過工業(yè)實(shí)驗(yàn),逐步掌握了相關(guān)關(guān)鍵技術(shù),使得“留渣+雙渣”工藝在各類型轉(zhuǎn)爐陸續(xù)得到了推廣,本文主要以鞍鋼股份煉鋼總廠三工區(qū)180噸轉(zhuǎn)爐為例。


留渣及爐渣固化工藝。上爐出鋼后,先倒渣,然后根據(jù)爐渣情況進(jìn)行爐渣改質(zhì),濺渣護(hù)爐,加少量輕燒白云石、廢鋼稠渣,然后兌鐵。先倒渣的目的是保持爐內(nèi)渣量恒定,便于縮短濺渣護(hù)爐時(shí)間,并固化脫磷期初始條件,穩(wěn)定脫磷期操作。


通過控制倒渣過程轉(zhuǎn)爐傾翻角度控制爐內(nèi)渣量。爐渣改質(zhì)采用含C和MgO的專用濺渣劑,根據(jù)爐渣狀態(tài)調(diào)整加入量,爐渣過氧化情況下適當(dāng)提高加入量。當(dāng)鐵水硅含量較高時(shí),濺渣護(hù)爐過程加輕燒白云石稠渣,或在濺渣護(hù)爐結(jié)束后加入輕燒白云石,通過搖爐處理使輕燒白云石與熔渣充分作用,此操作不僅能夠固化爐渣,同時(shí)提高脫磷期爐渣堿度。但須控制加入量,180噸轉(zhuǎn)爐控制加入量不超過2噸,否則影響脫磷期爐渣流動(dòng)性,從而影響脫磷率。


爐渣流動(dòng)性控制及高效脫磷工藝。脫磷期爐渣中含有一定的P2O5,為了快速倒出足夠的脫磷渣,堿度控制不易過高,否則會(huì)對(duì)脫磷不利。脫磷期堿度控制在1.2~1.6之間,主要依靠兌鐵前加入輕燒白云石調(diào)整,如果鐵水硅含量過高,輕燒白云石加入量超過2噸,則采用部分或全部活性石灰替代,控制渣料加入量不過高有利于脫磷期快速形成利于倒渣的泡沫渣。脫磷期吹氧開始后,盡量不加入輕燒和白灰等造渣料。


脫磷期供氧和槍位操作如圖所示。其中,頂吹供氧強(qiáng)度、底吹氣體攪拌強(qiáng)度均按上限控制,目的是加強(qiáng)熔池的攪拌,促進(jìn)渣鐵界面磷的傳輸,提高渣中磷的分配比。


槍位操作按低—高控制:前期低槍位快速脫硅,快速提高溫度達(dá)到快速成渣,放渣前高槍位操作,配合礦石加入,提高渣中FeO,從而乳化爐渣,便于放渣操作的順利進(jìn)行。采用該技術(shù)后,脫磷率最高達(dá)到近65%,鐵水磷含量平均在0.075%前提下,放渣時(shí)刻磷含量一般控制在0.025%~0.040%之間。


快速足量放渣及渣鐵分離工藝。脫磷期吹煉時(shí)間為4~6分鐘,選擇爐渣活躍時(shí)倒?fàn)t放渣,抬槍后,首先采用氮?dú)獯祾咴妫龠M(jìn)渣鐵分離,吹掃時(shí)間控制在1~3分鐘,吹掃槍位控制在4~6米之間,待渣成塊甩出后開始倒渣。倒渣要求將爐體傾動(dòng)至75°~80°,然后緩慢搖爐至近乎水平位置開始放渣。要求爐渣盡可能多放,控制爐內(nèi)殘?jiān)啃∮?/4。為了能夠快速足量倒渣,傾翻檔位控制要保證80°以內(nèi)時(shí)2檔以上速度不停頓,80°以后按1檔速度控制,每次停頓時(shí)間控制在3~5秒,直至爐渣放凈。采用氮?dú)獯祾吆?,放渣時(shí)刻爐渣中TFe含量顯著降低,渣中TFe含量平均在22.12%,基本達(dá)到冶煉終渣的TFe水平,而未采用氮?dú)獯祾郀t次,渣中TFe含量達(dá)到了41.36%,放渣時(shí)刻不采用氮?dú)獯祾?,?duì)鋼鐵料消耗的影響較大。


爐渣返干控制及終渣FeO控制工藝。足量放渣導(dǎo)致脫碳期硅含量為痕跡,極易發(fā)生爐渣返干現(xiàn)象。由于出鋼結(jié)束要先進(jìn)行倒渣,因此,要控制終渣FeO含量不過高,從而降低鐵耗。脫碳期操作如圖所示。槍位按高—低控制,供氧強(qiáng)度按低—高控制,前期高槍位、相對(duì)低的供氧強(qiáng)度,提高渣中FeO含量,防止?fàn)t渣返干,后期低槍位、高供氧強(qiáng)度促進(jìn)脫碳,降低終渣FeO含量,降低鐵耗。造渣料采用分批加入方式,控制每批加入量,可分2~3批加入,但須在高槍位控制階段加完。在吹煉開始即加入鐵礦石等含鐵化渣劑提高渣中FeO含量,防止?fàn)t渣返干,根據(jù)化渣情況可加入2~3批。冶煉終點(diǎn)前及時(shí)降槍,控制拉碳時(shí)間大于3分鐘,降低終渣FeO含量或采用底吹后攪工藝降低終渣FeO含量。為了保護(hù)爐襯、覆蓋鋼液、減少金屬噴濺幾率,經(jīng)過工業(yè)實(shí)踐,脫碳期噸鋼渣料加入總量應(yīng)不低于40千克,且控制終渣MgO含量在8%~12%之間為宜。


“留渣+雙渣”快速生產(chǎn)工藝。“留渣+雙渣”工藝與常規(guī)煉鋼工藝相比增加放渣操作時(shí)間,為了不降低產(chǎn)能,不影響轉(zhuǎn)爐—精煉—連鑄工序周期匹配,必須加快“留渣+雙渣”工藝過程,對(duì)此采取了以下主要對(duì)策:出鋼結(jié)束先倒渣,減少爐內(nèi)渣量,同時(shí)對(duì)爐渣改質(zhì),從而縮短濺渣時(shí)間;放渣時(shí)控制氮?dú)獯祾邥r(shí)間在1.5分鐘以內(nèi),采用放渣一步到位,縮短放渣時(shí)間;控制脫碳期軟吹時(shí)間在4分鐘以內(nèi),提高冶煉總過程的供氧強(qiáng)度,縮短吹氧時(shí)間。


對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的影響


2014年3月份以來,鞍鋼股份煉鋼總廠全面推廣應(yīng)用“留渣+雙渣”工藝。其中,2014年3月~7月份實(shí)施比率達(dá)到了18.6%,熔劑、鋼鐵料消耗顯著降低,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。以三工區(qū)180噸轉(zhuǎn)爐為例,闡述實(shí)施該工藝后對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的影響。


熔劑消耗顯著降低。據(jù)測(cè)算煉鋼爐渣溫度由1680℃降低至1350℃時(shí),脫磷反應(yīng)平衡常數(shù)可大幅度增加6個(gè)數(shù)量級(jí)以上?!傲粼?雙渣”工藝就是利用這個(gè)原理,使得上一爐的爐渣留渣固化后,在脫磷期重新獲得脫磷能力,從而降低了冶煉渣料消耗。采用“留渣+雙渣”工藝爐次與同期未采用此工藝的爐次對(duì)比,煉鋼用石灰用量減少了15.2千克/噸,輕燒白云石用量減少了5.6千克/噸。


鋼鐵料消耗降低。采用氮?dú)獯祾叩脑F分離技術(shù),可以將放渣時(shí)刻渣中TFe含量降低到22%左右,與冶煉終渣TFe含量(平均21.66%)相當(dāng),減少了倒渣時(shí)金屬料的損失;冶煉終點(diǎn)僅倒出少量爐渣,避免了爐內(nèi)剩鋼的流失,降低了鋼鐵料的損失。采用“留渣+雙渣”工藝爐次與同期未采用此工藝的爐次對(duì)比,鋼鐵料用量減少約1.53千克/噸。


氮?dú)庀脑黾印2捎玫獨(dú)獯祾咴娴脑F分離工藝,平均吹掃時(shí)間1.5分鐘。采用先倒渣再濺渣的工藝,濺渣時(shí)間縮短0.8分鐘,每爐鋼吹氮時(shí)間增加0.7分鐘,折算每噸鋼增加氮?dú)庀募s2.1立方米(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。


煤氣回收量降低。過程放渣中斷吹氧,導(dǎo)致煤氣回收時(shí)間縮短約2分鐘,折算影響噸鋼煤氣回收量為12.7立方米(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。


冶煉周期有所增加。采用“雙渣+留渣”工藝后,針對(duì)快速生產(chǎn)采取了相應(yīng)的措施,與常規(guī)單渣工藝相比,冶煉終點(diǎn)先倒渣及爐渣改質(zhì)使得濺渣護(hù)爐時(shí)間縮短,同時(shí)由于前期放渣,后期脫磷率較為穩(wěn)定,取消了非低磷鋼爐次冶煉終點(diǎn)等樣操作,縮短了等樣時(shí)間。但增加放渣時(shí)間且由于脫碳初期軟吹時(shí)間長,造成累計(jì)吹氧時(shí)間增加,“留渣+雙渣”工藝平均增加冶煉時(shí)間4分14秒。因此,需根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整實(shí)施爐次,控制實(shí)施比率,減少對(duì)生產(chǎn)順行及產(chǎn)量的影響。


綜合效益分析。在生產(chǎn)時(shí)間充?;虍a(chǎn)能低時(shí)采用“留渣+雙渣”工藝,降低對(duì)產(chǎn)量的影響。在不考慮產(chǎn)量因素前提下,“留渣+雙渣”工藝與常規(guī)單渣法煉鋼工藝相比較,噸鋼成本降低12.19元。三工區(qū)180噸轉(zhuǎn)爐2014年3月~7月分實(shí)施比率為22.6%,其中3月份實(shí)施比率達(dá)到了38.4%。



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